甲醇车间月份工作总结及月份工作计划
一、产品产量、产率完成情况
(一)、产量完成情况
产品名称 | 单位 | 月计划 | 实际产量 | 月完成率率 |
甲醇 | 吨 | 13000 | 11714.2 | 90.11% |
(二)、生产时间
9月甲醇系统正常生产时间为28天22.5小时,产量为11714.2吨,完成了月计划任务的90.11%。
(三)、生产过程中的问题
1、焦化检修频次较高,影响煤气量,且送来的煤气量不均衡。
2、煤气压缩机故障频次较高,影响当月产量。
3、合成管道焊缝第二次出现漏点,合成系统切新鲜气处理。
4、二合一机组因仪表故障,导致系统停车,影响当月产量。
(四)、影响因素
1、因合成管道漏点处理影响307吨
7月28日合成管道出现漏点,经检修后,系统运行至9月6日又出现漏点,系统运行仅40天。9月6日上午9:30合成管道出现漏点,10:20切气检修,9月7日上午10:00系统加满量,共计影响24.5小时,影响产量307吨。
2、因焦化计划检修,更换干管,共计影响617吨。
从9月1日至9月3日,焦化计划检修,更换干管,影响215吨。
从9月12日至9月16日,焦化计划检修,更换干管,影响402吨。
3、压缩机因检修质量及检修时间过长,且无备机,从9月24日20:30至9月27日9:00都是单台压缩机运行,影响216吨。
4、因二合一仪表故障跳车,影响147吨。
(五)、综上所述
9月份因焦化检修、设备故障及设备检修总计影响1287吨。
二、产品质量完成情况
1、产品质量完成情况
产品名称 | 单位 | 质量目标值 | 实际合格率/% | 完成率/% |
甲醇 | 吨 | ≥100% | 100% | 100% |
原因分析 | 本月甲醇产品质量控制较好。 |
2、生产过程指标控制
⑴ 甲醇生产过程指标控制
序号 | 指标名称 | 单位 | 控制范围 | 抽查次数 | 合格率% |
1 | 精脱硫后总硫 含量 | ppm | <0.10 | 41 | 100 |
2 | 进转化煤气压力 | MPa | ≤2.25 | 41 | 100 |
3 | 转化炉出口温度 | ℃ | ≤960 | 41 | 95 |
4 | 转化出口CH4 含量 | % | ≤1.0 | 41 | 93 |
5 | 气柜高度 | m | ≥12 | 41 | 98 |
6 | 合成塔出口温度 | ℃ | 229±1 | 41 | 100 |
7 | 合成塔进出口 压差 | MPa | ≤0.30 | 41 | 100 |
8 | 合成空冷后温度 | ℃ | ≤40 | 41 | 100 |
9 | 二合一出口压力 | MPa | ≤6.1 | 41 | 100 |
10 | 煤气压缩机出口压力 | MPa | ≤2.5 | 41 | 100 |
11 | 甲醇残液比重 | g/cm3 | ≥0.9948 | 41 | 100 |
12 | 仪表空气压力 | MPa | 0.55~0.70 | 41 | 100 |
原因分析及措施: 1、气柜高度检查41次,1次超标,主要原因焦化煤气量低,为了保证系统平稳,未减量,等待煤气量上升,导致气柜低于12米。措施:严格按照气柜标准执行,及时减量调整系统负荷。 2、转化炉出口温度检查41次,2次超过指标,主要原因为系统负荷波动过大,转化主控不能够及时调整。措施:勤联系总调,尽量均衡生产。 3、转化出口甲烷含量检查41次,3次不合格,主要原因煤气量不均衡,系统波动大。措施:勤与总调沟通,对系统进行预判断调整。 |
三、能耗分析
1、原料消耗情况
名称 | 月计划消耗量 | 8月消耗 | 9月消耗 | 备注 | |
净化车间 | 阻垢剂(t) | 2.37 | 2.25 | 1.9 | |
非氧化性杀菌剂(t) | 0.3 | 0.25 | 0.2 | ||
氧化性杀菌剂(t) | 0.3 | 0.16 | 0.16 | ||
合成车间 | 片碱(kg) | 甲醇产量*0.05% | 225 | 400 | |
磷酸三钠(kg) | 6.5 | 6.5 | 11 |
(1)9月份环境温度和8月份环境温度相当,为了保证循环水各项指标达标,对循环水水质进行了调整,化学药品用量与8月份相比基本相同。
(2)9月对精馏系统的预塔甲醇加强了PH值调节,因此片碱用量有所增加。
(3)9月对合成汽包水质进行了加强调整,汽包加药量与8月份相比,有所增加。
四、吨甲醇耗煤气、水、电、蒸汽统计与能耗分析
1. 能耗统计
项目 | 公司指标 | 9月 耗用量 | 8月 耗用量 | 9月 单耗 | 8月 单耗 | 本月比上月用量增减 | 本月比上月单耗增减 |
焦炉煤气(m3) | 2400Nm3/t | 28719200 | 31848400 | 2452 | 2564 | -3129200 | -112 |
水(t) | 8t/t | 59975 | 61131 | 5.12 | 4.92 | -1156 | 0.20 |
电(kwh) | 530kwh/t | 6274700 | 6861862 | 536 | 552 | -587162 | -16 |
蒸汽(t) | 2.0t/t | 22905 | 26174 | 1.96 | 2.11 | -3269 | -0.15 |
备注:因空分蒸汽计量不准确,给醇氨车间分摊的蒸汽量为3236吨,数量过大,无法有效体现二合一机组蒸汽耗量,因此将蒸汽分摊量剔除后余22905吨。
2.能耗分析
9月甲醇系统正常生产时间为28天22.5小时。
(1)焦炉煤气:9月煤气消耗为28719200m3 ,比上月减少3129200m3吨甲醇煤气单耗2452m3,单耗比上月减少112m3,原因分析:a、焦化检修,煤气量相比8月份偏小。b、设备检修比较频繁,煤气从焦化处放散。c、合成管道漏点处理、二合一故障跳车、压缩机单机运行,对当月产量影响较大。
(2)水:9月水总消耗为59975t,本月统计数据比上月减少1156吨水,单耗增加0.2t。分析原因:a、环境气温逐步转凉,循环水蒸发损失减少。b、焦化检修、合成管道漏点处理、二合一故障跳车和压缩机单机运行等,对当月产量影响较大,单耗有所上升。
(3)电:9月电总消耗6274700kwh ,本月消耗电量比8月份减少587162 kwh,单耗减少26 kwh。原因分析:a、本月三台煤气压缩机运行时间频次较低;b、全月整体气量偏小,煤气压缩机负荷同8月相比较小。c、焦化检修、合成管道漏点处理、二合一故障跳车和压缩机单机运行等,对当月产量影响较大,单耗未完成指标。
(4)蒸汽:9月蒸汽消耗为22905t ,比8月份减少2985t,单耗减少0.15t。分析原因:a、二合一机组经工艺调整,运行效率有所提升;b、合成蒸发式空冷器后温度有所下降,有利于二合一机组运行。
五、吨液氨耗弛放气、电能耗分析
液氨系统处于停车状态。
六、10月份生产工作计划
重点工作:
1、醇氨车间在保证节能、安全、环保的前提下,努力完成10月份下达的生产任务。
2、加强甲醇产品的质量管理,确保产品质量全部合格。
3、严格控制煤气质量,保护系统催化剂,确保系统安全、稳定、长周期运行。
4、加强与生产处的沟通,做到均衡生产。
5、步入秋季阶段,环境温度呈现下降趋势,做好设备保温工作,确保生产系统正常运行。
6、检查两个工序生产记录及交接班记录按规范、仿宋体填写情况,保证记录清晰、数据的准确。
7、加强对车间三级化验数据的监管。
8、加强汽轮机各项指标的检查,并做好记录。
9、根据2016年化学品消耗定额控制各车间化学品消耗。
10、继续执行横大班竞赛方案,努力增产降耗。
甲醇车间
10月8日